压铸产品进料心得体会范文 压铸工的心得体会(2篇)
体会是指将学习的东西运用到实践中去,通过实践反思学习内容并记录下来的文字,近似于经验总结。那么心得体会该怎么写?想必这让大家都很苦恼吧。接下来我就给大家介绍一下如何才能写好一篇心得体会吧,我们一起来看一看吧。
描写压铸产品进料心得体会范文一
20__年初在集团公司领导的带领下,我们认真贯彻执行“精益
生产”管理模式,努力发现生产中存在的浪费和不合理现象,找出原 因并积极协调解决,从根本上杜绝和减少不必要的浪费,达到了降低 生产成本提高生产效率的目的。同时加强了人员、设备、安全、场地 等方面的管理力度,提高了整体形象,使我们分厂在新厂区有了一个 崭新的面貌。针对制件铸造厂的管理,我作为厂长主要做了以下几方 面工作:
一、人员管理方面:精简人员,降低消耗。为了积极响应公司号 召,精简人员降低生产成本,我们对全分厂人员进行工资对比、业务 操作熟练程度排名等,用末位淘汰制将不合格人员逐步淘汰出局,至 今压铸车间已由107人精简至93人,修整车间由94人精简至85人, 提高了员工工资水平,调动了全员生产积极性,做到了提高生产效率 降低生产成本。
二、生产计划方面:加强生产计划的分解协调,保证生产任务的
按时完成。因为对制件和生产计划比较了解,所以由我亲自调度督察, 在生产旺季和有加急特殊生产任务时,经常加班加点的分解协调,不 光保证本分厂按时完成,还不断督促后工序及时转件及时加工,因此 1-11月份制件铸造厂无一项生产计划拖期。
三、精益生产方面:加大节资挖潜力度,不断改进提高。为了深入推行“精益生产”管理模式,我制定出详细全面的改进提高计划,
利用班前班后会宣传鼓励全员参与,并在班组长和技术骨干之间进行 贯彻落实具体改进措施。至11月份压铸及修整分厂共计改进提高各 类工艺项,累计节约资金多万余元。其中利用煤气加热 取代电热柄加热一项改进就节约资金余万元/年。轮护
板、销块甲等制件改用研磨工艺替代手工掰件,不仅提高了工作效率, 而且节约了大量人力物力,年节约资金万余元。因此,今后我们工 作的重点----充分开发利用员工的智慧、经验,不断改进提高,做到 精益生产、精益求精。
四、现场管理方面:搞好“5s”管理,提高车间整体形象。4、5 月份压铸厂搬迁至新厂区后,我们配合公司大力改进车间生产环境, 墙面及内部按置了生活园地、安全操作规程等管理看板,模具摆放配 置了专门货架和管理标牌,南北走廊、车间门口等处摆放各式花草和 鱼缸,使车间环境焕然一新,员工工作起来心情愉快。为了保持干净 整洁的工作环境,我们制定了严格的管理制度,每天上午9点由专人 检查打分,累计三月排名第一名给予奖励,累计三月倒数第一的批评 教育并追加罚款,以严格的管理制度来保持我们的工作环境。 五、安全生产方面:提高全员安全生产意识,杜绝意外事故的发 生。我作为一个基层管理者深知“安全第一”的重要性,为了减少和 杜绝意外事故的发生,我们每天在晨会上强调要严格按照操作规范操 作生产,重视安全生产中的每一个环节,由厂长和班组长巡回检查每一位员工的操作动作,发现违章操作及时纠正警告,屡教不改的进行批评教育和降级重新考
压铸产品进料心得体会范文 压铸工的心得体会(2篇)
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