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最新工厂生产部工作总结(3篇)

来源:互联网作者:editor2024-07-281

工厂生产部工作总结篇一

2010年在紧张和忙碌只能够即将过去了,回首这一年,内心不禁感慨万千,这一年,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。生产科在公司领导的正确领导和在公司各部门相互配合支持下,通过全科室员工共同努力,克服和解决了工作中出现的各种困难问题和不利因素,顺利完成了生产工作。现将生产科2010年工作的完成情况总结如下:

一、组织生产

2010年7月20日正式开机生产,11月3日生产结束,历时107天。期间生产了樱桃李浓缩汁、番茄酱、胡萝卜浆三种产品,共计6161.537吨。

1、樱桃李生产

根据总部要求结合实际情况,在时间很短的情况下,加班加点,克服了各种困难,先后对樱桃李生产线新增设备碟分、超滤、水处理、板换进行安装进行调试运行,顺利的生产30/32樱桃李清汁107.889吨,28/30樱桃李浓度浆334.12吨

2、番茄酱生产

8月10番茄开始进料生产,8月31日结束,生产36/38番茄酱63.98吨,28/30番茄酱2326.92吨,合计2390.908吨。

番茄生产期历时21天,其中设备满负荷运转共计18天 停机清洗设备共计1天 停机待料共计2天。

番茄酱最高产量8月19日生产160.788吨,最低产量8月13日140.506吨(原料不足、停机清洗除外)

2、胡萝卜生产

9月24日开机实验生产胡萝卜汁,9月26日正式生产12/14胡萝卜浆,11月2日生产结束,共计生产12/14胡萝卜浆3328.6164吨。

胡萝卜浆生产期历时40天。设备运转共计25天,设备停机维修共计6天,停电停机共计2天,原料不足停机待料共计3天,停机清洗2天,实验2天。

胡萝卜浆最高产量10月18生产153.694吨,最低产量10月13日125.58吨(原料不足、停机清洗除外)

二、制订各种生产计划并组织实施

制订生产经营计划,备品配件计划,设备检修计划、生产线设备解体计划并按计划实施完成。

2010年1月开始,生产科生产线设备备件进行统计归类,对重点设备重点防范,详细制定备品备件计划并按流程上报总部进行采购、合同评审等工作,共签订了68份备件合同。2010年4月检修工作全面展开,严格按照检修计划,对每个工段每台设备每个部件进行保养维护,同时主要针对07-09年未检修的设备进行检查保养,登记规格型号,检修中逐步完善设备备品备件台账,为2011年备件采购奠定

了基础。在生产结束制定解体计划并进行解体防冻,确保在设备冬季防冻安全。

三、组织生产线技改、组织新工艺新产品实验工作、环保项目实施、冷库项目实施

1、技改工作

09年采购中心、研发中心要求公司生产品质要求较高的28-30 brix番茄酱产品,今年我们对现有的生产线设备进行改进、完善

a、番茄的破碎方式

生产线原有的破碎方式为胡萝卜专用的鼠龙式破碎,破碎后的番茄颗粒过小(直径1厘米),部分番茄皮籽被打碎,后续的精制打浆工序不能把碎皮籽过滤出来,直接影响了番茄酱的品质。另,在苹果与番茄同时生产的时候,破碎设备是冲突的(使用同一台破碎机),且破碎机在加工番茄完后继续加工胡萝卜,前后工作周期达4个月,设备负荷过重。为此我们进行了技改增加2台番茄加工中通用的回转式在线切刀泵,单台破碎能力35吨,筛网孔径4厘米。通过完善,从源头上保证了产品质量,同时也减轻了胡萝卜生产设备负荷。b、番茄的预热方式

生产线原有的预热器为列管果汁巴氏杀菌机,分为两组,并联使用,设备管径为φ38mm,4回路,管道过细,过长,适合果汁预热杀菌,不适合番茄预热,在实际生产中每两天必须打开清洗一次,实际使用中容易造成糊管,使产品中黑斑数量增多。今年新增一台番茄通用冷破预热器,能力60吨每小时,加热初始温度18℃,预热温度80℃,自动温控。列管式单回路设计,管径φ

63.5mm,通过量好,避免了胡管产生小黑斑的风险。改造后的预热器能更好的配合在线切刀泵的工作,提高产品品质。c、精制打浆机

订制改进型筛网4个。厚度为1mm以上,激光打孔,孔径标准,均匀,强度高,孔径0.5mm,能改善28-30brix番茄酱的细腻程度。d、蒸发器

28-30brix番茄酱的生产对蒸发器的真空度有更高的要求,今年为了进一步提高产品品质,我们将强循支气管与降膜冷凝器连接,实现两套蒸发冷凝器并联使用,增加配套进出水管路。技改后,强循蒸发冷凝器冷凝温度有较大改善,使分离室温度可以获得更低的温度,分离室真空度也相应提高,从而提升了产品品质。

通过2010年技改工作,从计划到实施,员工全面参与,大大提高了员工动手,动脑能力,充分展现了技改工作的计划性及协调力

2、实验生产 a、苹果浓缩汁

2010年苹果浓缩汁试验于2010年8月21日十点开机,8月22日凌晨二点灌装结束,共计灌装16桶,3.129吨。成品的感官指标较好,色泽呈紫红色,组织形态为均匀液态,但经过降膜蒸发器后苹果固有的香气与滋味流失。实验中辅料加入异vc钠200ppm,柠檬酸0.4%,产品护色效果较好,产品色泽呈紫红。酶制剂添加量为淀粉酶180ppm,果浆酶80ppm,果胶酶60ppm,酶解温度45-55℃,酶解时间2小时,酶解效果较好。按照今年实验工艺及实验总结的各类数据证明,这次实验非常成功,为下一步大规模加工高酸苹果奠定了基

础。

b、胡萝卜浓缩汁

2010年胡萝卜浓缩汁试验于2010年9月24日10:00开机,9月25日早晨6:36灌装结束,共灌装7桶1.494吨,实验过程中辅料溶解二道打浆都使用ro水,对色素的起到了保护作用,巴杀灭酶后的料液酶解温度为45-50℃范围内,酶解时间2小时,果浆酶添加量是100ppm,淀粉酶的添加量是150ppm,在此条件下酶解效果较好。卧螺工段进料在流量为32.9t/h时,分离效果较好,此工段流量是重点控制参数,卧螺的分离效果将影响膜过滤的效果及设备。蒸发浓缩温度<72℃,杀菌工段的温度控制在81℃左右,冷却温度控制在35.2℃以下,灌装腔温度在98.5-99℃范围内,连续灌装1.24小时。整个试验中对胡萝卜色素的护色是有效的,通过新工艺确定胡萝卜浓缩汁各项指标,为今后的生产提供有效的技术参数。c、紫萝卜浓缩汁

2010年紫胡萝卜浓缩汁试验于2010年9月25日十点开机,9月26日早晨八点灌装结束,共灌装了21桶,净重4.159吨。辅料溶解二道打浆都使用ro水,对色素的保护作用,杀灭酶后的料液酶解温度为45-50℃范围内,酶解时间2小时,果浆酶添加量是100ppm,淀粉酶的添加量是150ppm,在此条件下酶解效果较好。经过超滤的样液色泽呈深红色,组织状态均匀透明,无异味。杀菌工段的温度控制在81℃左右,冷却温度控制在20℃上下,灌装腔温度在99-102℃范围内,灌装持续2.1个小时。

3、环保项目实施

1、污水处理

为贯彻国家的十一五计划,节能减排,在公司领导的支持下,2010年公司污水处理基本运行稳定,污水合格率经洲监测站检测均达标。排污费与上年度相比降低50%。

2、脱硫项目

2010年1月开始对脱硫项目进行招标,分别与总部、

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